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提高细纱长车留头率的几项措施[复制链接]

发表于:2016/01/26 15:25:35
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如何缩短落纱停机时间、降低落纱断头率是用好细纱长车关键。我们通过合理调整落纱工艺参数及正确执行落纱操作程序,达到了较高的落纱留头率。

 

F1520细纱车为确保留头率,落纱动作程序中有一个解“小辫子”的功能。主机启动前,钢领板上升到中纱位(筒管中部位置,具体位置可以设定),主机启动时,钢领板快速下降,把小辫子解开。公司主导品种纯棉18.5 tex与14.8 tex纱落纱断头数较少,故落纱留头率较高,平均达到98%以上。

 

 

我们在提高落纱留头率方面主要采取以下几项措施:

 

选配合适的钢丝圈,调节好钢丝圈清洁器的隔距,防止或减少钢丝圈挂花。调整好废丝盘回丝的圈数,防止因回丝过多,阻碍钢丝圈的正常运动,防止“小辫子”恶化,造成断头。废丝盘的圈数可以通过以下参数来调整:主轴关——主轴刹车时间(3秒);钢领板降——主轴关时间(0~0.5秒);落纱锭子速度(5500~6500转);落纱钢领板下降速度;当上述4项结合调整还不能达到理想的回丝圈数时,要检查调整电磁刹车系统是否良好。废丝盘回丝每周要清理1次,纺纱支较粗的品种时,可根据废丝情况增加清理次数。

 

设定适合的中纱位置和起纱锭子速度,要保证气圈不碰细纱管头、不碰隔纱板,叶子板与细纱筒管的距离要保持合适。自动落纱系统落纱时间约260秒,且留头率比手动或先手动后自动留头率高,因此要选用自动落纱系统,不要选用手动。落纱工在落纱时应检查锭子绕回丝情况,发现有锭子绕回丝要及时清理,可以防止锭子回丝阻碍钢丝圈运动,产生“小辫子”而断头。

 

每天检查吹吸风机作用是否良好。防止因吹吸风机作用不良造成积花,产生纱疵及凸盘积花,造成凸盘推不动或错位,影响抓管、正常落纱。细纱车肚设专人进行清洁,每班1次,防止车肚飘花造成细纱断头。抓管器、管纱及机件落地应及时捡起,防止气架摇臂顶到后造成气架错位,影响落纱。凸盘轨道随揩车15天清理1次,防止凸盘轨道积花,造成凸盘错位,影响落纱。落纱气架随揩车15天检查平校1次,防止气架位置不正,影响正常落纱。各部位光电及时检查、清洁,防止光电失灵影响正常落纱。细纱筒管要定期进行挑拣,剔除不合格的筒管。

 

 

自动

手动

 

F1520细纱长车落纱有自动和手动两种形式。第一次使用长车,设备厂家出于安全考虑,会建议使用先手动后自动的方法,即在正常生产时落纱旋钮打在手动位置,落纱警报灯闪烁后,落纱工过去检查车是否有异常,而后把落纱旋钮打到自动位,开始执行自动操作程序。这样做的好处是可以防止设备和人员因疏忽而造成意外事故,缺点是落纱旋钮打到手动上,伺服电机一直在通电状态,会严重缩短伺服电机的寿命。

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